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1.原因分析
4#265m2燒結機原柔性傳動系統,由于原始設計、安裝誤差等原因,運行并不穩定,故障率較高,一度成為制約燒結生產的瓶頸。投產半年左右就發生柔性傳動系統拉壓桿斷裂、懸掛減速機小齒輪斷齒等設備事故,嚴重制約了燒結系統設備的正常運轉,影響了燒結礦的產量。同時,由于該系統傳動系統較為繁瑣,出現故障停機的概率較高,每年在更換燒結機拉壓桿、減速機、萬向聯軸器等的消耗達40萬以上。由于現場空間狹小,加大了職工的勞動強度。
通過詳細的分析研究,并查閱大量參考文獻,找出原有傳動系統存在的以下缺陷:
1)渦輪蝸桿減速機傳動嚙合齒面間的相對滑動速度較大,效率低,發熱量大,齒面容易發生磨損和膠合失效。
2)左、右“蝸輪減速器和小齒輪”箱,主箱體,懸浮式齒輪箱及制動裝置等全部支托在扭力桿兩端的轉矩臂上,靠扭力桿自身能承受的扭力矩來吸收沖擊載荷。而扭力桿扭力矩不夠大,調節能力有限,所以萬向節聯軸器、彈性拉壓桿斷裂頻繁,投產兩年多來,彈性拉壓桿就更換10套左右,浪費大量的人力、物力和則力。
3)兩個小齒輪間的彈性拉桿在運轉過程中,有較大的沖擊載荷,使大、小齒輪間的嚙合點頻繁滑動、沖擊,造成輪齒間的磨損嚴重,改造前兩個小齒輪分別于2006年和2007年斷過齒,大齒輪己磨損1/2,且兩側磨損明顯不均。據廠家技術人員介紹,在其他燒結廠也發生過兒起類似的事故,說明小齒輪和大齒輪設計的強度不能滿足要求。
4)小齒輪箱中齒輪與渦輪間的軸承常損壞。
5)小齒輪箱與箱體之間的密封沒能解決好,漏油現象時有發生,既浪費成本,又污染環境。
2.改造措施
通過研究方案,制定措施,并利用年修的機會,實施改造,具體改造措施如下。
1)改造后的柔性傳動系統依據原傳動系統的扭矩進行設計,減速機和開式齒輪箱由南高齒進行設計、制造。該系統的齒輪全部采用高強度的硬齒面漸開線齒輪,并進行調質處理;
2)用PR減速機(PMD409H-355V)代替渦輪蝸桿減速機,PR減速機屬大扭矩圓柱齒輪,構造科學繽密、性能優良,可以彌補渦輪蝸桿減速機的先天不足;
3)該系統左右對稱各用一臺調頻電機驅動PR減速機(PMD409H-355V),帶動小齒輪傳動,取消兩個小齒輪間的彈性拉桿,消除彈性拉桿沖擊力對齒輪嚙合的影響。齒輪箱和小齒輪軸采用漲套環聯接,提高了扭矩傳遞的可靠性,同時為安裝維打‘提供了極大的便利;
4)整個PR減速機(PMD409H-355V)的大小齒輪統一安裝在一個機箱內,有效解決了原軸承箱漏油問題;
5)延長扭力桿長度150mm,加大扭力矩,增強扭力桿的調節能力,使扭力桿對沖擊載荷、撓曲變形的調節能力增強,減小了彈性拉壓桿的載荷,減少了彈性拉壓桿、扭力桿斷裂故障的發生。改造后的柔性傳動系統。
該柔性傳動系統裝置設備運行可靠性強、故障率低、維修費用少、噪音小,投入使用以來沒發生因傳動系統故障造成的燒結機停機,而目設備維打‘過程中維修工作量非常小,取得了較好的經濟效益。